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正大热镀锌钢管厂家

正大热镀锌钢管厂家将小改小革与立项有机结合,发现问题、解决问题。该部轧钢作业区的线材线预精轧2号立式活套由于起套过高,起套辊与13架、14架轧机三者之间形成三角套,导致影响拉钢,活套与前后轧机无法进行张力调节,存在影响轧件尺寸质量的问题。为解决问题,轧钢作业区轧钢工现场,经过反复实践,在活套后侧焊接一个活套起套限位器,让活套起到一定高度后停止,形成自由套,轧机之间张力调节正常,成品尺寸达到要求。这项技改减少了堆钢次数,全年可节省费用9600元。

从源头抓起,开展设备改造、降本增效。该部检修作业区针对精棒线20台轧机联轴器后档盖固定螺栓预紧强度不够,螺栓容易断裂,润滑油密封效果不好等一系列问题,发动职工从源头抓起,围绕直径8毫米、长度40毫米的内六角螺栓连接方式进行研讨。他们集思广益,对联轴器进行实际测量,重新设计后档盖,将后挡盖设计成档圈和密封两个部分:一方面,把原档盖的螺栓固定方式改为焊接固定;另一方面,将直径6.5毫米的密封条夹在密封压板和档圈中间,用6个直径10毫米的螺栓紧固。改进后,每月润滑甘油消耗减少一半,有效消除了联轴器档盖螺栓断裂的设备故障,年减少设备故障时长近4小时,预计年可多创效1.2万元。

在设备精细管理上下功夫,从源头抓起,改变电机控制方式。该部运行作业区在特种设备精细管理上下功夫。精棒线4号车主要用于原料钢坯卸车、上料,大车由两台15千瓦电机驱动,两台电机分别控制,运行中易出现不同步问题。在实际运行过程中,运行作业区天车大班长杨任群经测试发现,运行一台电机,如果控制系统出现问题,会导机负荷增大,损伤设备;两台电机如果同步运行,单独控制又会造成备件消耗大。杨任群带领***工作室细致摸索,决定对控制系统进行改进,将两台电机设置一套控制系统,实现电机同步驱动,有效避免了单电机和双电机独立控制运行的弊端,年节省接触器费用3200元。
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